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煤业公司改扩建选煤厂智能化建设情况汇报
近年来,正利公司始终坚持着“科技创新、机械化换人、自动化减人”的安发展理念,随着煤炭市场需求量逐步缩减,环境保护日益加强,开采深度增加,煤质发生较大变化,我们积极和煤炭工业太原设计院、普赛斯设计院开展合作,根据现状为了公司更好的发展,提高煤炭使用效率,更进一步做好煤炭深加工与应用这篇大文章,保证原煤全部入洗,积极推动了原煤动筛排矸系统升级改造项目工程和装车站汽车信息管理系统。
一、动筛排矸系统升级改造工程
目前该选煤厂前期已建成动筛车间,xx年已投入使用,选煤工艺为50-250mm块煤进入动筛跳汰机排矸,为了提高排矸效率,降低精煤损失,实现经济效益最大化,我们和普赛斯设计院技术人员多次交流与论证并完成了《山西焦煤集团岚县正利动筛排矸系统升级改造可行性研究报告》的编制工作,确定改造为50-250mm原煤采用qg-2516型浅槽刮板重介质分选机分选工艺,0.25-1mm粗煤泥采用高频筛回收,煤泥水浓缩压滤,全厂洗水实现闭路循环。
原煤通过胶带输送机运至动筛车间,通过原煤分级筛进行分级,筛下末原煤(-50mm)直接出厂,筛上200-50mm块煤进入浅槽分选机排矸,分选出块精煤和块矸石两种产品,块矸石通过脱介筛脱介脱水后,直接出动筛车间,块精煤分别通过固定筛和直线筛脱介脱水后,进入块煤破碎机破碎至-50mm掺入末原煤出动筛车间;脱介筛下的合格介质返回合介桶循环使用,脱介筛下稀介质和固定筛筛下分流出的部分合格介质分别去磁选机回收介质…………
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